导致石蜡成型机阻塞的原因与总体设计组成
(一)、导致石蜡成型机阻塞的原因
石蜡成型机的七角滚筒拆卸方便、容易清洗,机械传动系统全部封闭在机体内,并附有润滑系统,整机运转平稳,不过在实际的使用中,老是会出现阻塞的情况,这就影响到正常的工作了,需要找出原因。
石蜡成型机阻塞原因:
1、石蜡成型机等等石蜡成型机在生产过程中理想的生产条件要素是:原料水分合适,有充分的调质时间。正确使用干饱和蒸汽成型,能地提高石蜡成型机的产量和颗粒料的品质。而要颗粒质量好除了石蜡成型机各传动部分正常运转外,还应进入石蜡成型机调质器的干饱和蒸汽质量。
2、模辊间隙太大,造成模辊间的料层过厚且分布不均匀,压辊受力不均容易打滑。一旦模辊对物料的挤压力小于模孔内壁对物料的阻力,物料被挤不出去就产生堵机。
3、要使颗粒饲料满足市场的竞争需求。成型之前物料的调质效果是至关重要的,因为它直接影响到石蜡成型机的产量与颗粒品质,特别是特种水产料的水中稳定性更是一项重要指标。
(二)、全自动石蜡成型机电气控制系统的总体设计组成
1配电系统
全自动石蜡成型机电气控制系统在完成总体设计之后,先要确定生产中的配电设计,利用工业生产的电网来实现整个生产线中所需要的电源。配电系统在严格满足工艺要求及标准的前提下要贯彻控制,操作简单,检查维修方便的原则。电气控制柜安装在指定区(配电室)。PLC输入系统采用本质型技术,输出系统采用隔爆型技术。在严格满足工艺要求的前提下做到动作有检测,故障有保护。主要停止器设有动作开关,驱动、张紧设有故障检测保护开关及相应软件逻辑保护。
全自动石蜡成型机电气控制系统的配电系统主要包括380V的工业三相交流电和经过变压器变成控制电压和直流电压。由电网提供的380V的工业三相交流电可以分为六条支路,一条支路实现给传送带的电机,喂料控制部分的变频器,全自动石蜡成型机的冷却风机,控制系统的液压部分供电;另一部分经过变压器变成230V/115V的单向交流电控制电压和24V直流电控制电压;还有一部分是给成型系统的成型切割机、冷却水泵电机,颗粒下泄装置电机、干燥电机、颗粒运送风机等供电;二条支路主要是给全自动石蜡成型机的两个加热区和膜头电机;第三条支路是给全自动石蜡成型机的自动换网装置和全自动石蜡成型机头区供电,第四条支路是给传送运料区的金属探测器供电;第五条支路是给物料压实电机供电;第六条给全自动石蜡成型机电机和变频供电。
2速度控制
传动系统是成型生产线的主要组成部分之一。它的作用是驱动生产中的设备,并使它们能在设定的工艺条件下(如压力、温度、转速等)获得所转矩且能均匀地旋转。
全自动石蜡成型机的传动系「统通常包括电动机、减速装置和调速装置三部分组成。成型过程的生产速度控制主要包括传动带电机的速度、喂料电机的喂料速度、成型切割电机的旋转速度和挤出电机的速度等。根据不同的生产情况,如产量变化、原料或品种改变等,要求整个生产线的转速可以随时改变。在生产过程中,也要根据工艺要求对速度进行小范围调节。在出现故障时,则要立即减速,以便排除故障,而又不致产生大量废品。故对电动机要求能调速的,即要求采用调速电动机或者变频器进行调速。在全自动石蜡成型机生产线上全自动石蜡成型机的产量与螺杆的转速基本呈线性关系,螺杆转速的波动将直接导致制品的尺寸波动,因此全自动石蜡成型机的传动系统的挤出过程中非常重要。同时,喂料电机和旋转切刀电机也根据产量大小自动调整对整个生产过程起着非常大的作用。
在成型生产过程中,全自动石蜡成型机电机的速度直接影响生产量,其确定后,整个生产速度也就跟着确定下来。物料压实机的速度根据生产速度的变化,及时准确地变化,与石蜡成型机速度达到同步。全自动石蜡成型机电机、喂料电机和旋转切刀电机的速度采用变频调速方式,用PLC对变频器直接控制。这样,生产速度的信号通过触摸屏传给PLC,根据编制的控制算法的运行结果,经脉冲输出以控制各个生产过程的速度信号。
3温度控制
温度控制是整个生产线。在挤出塑化生产过程中,加热和冷却是挤出成型过程能够正常世行的条件。随着螺杆的转速、挤出压力、外加热功率、以及全自动石蜡成型机周围介质的温度变化,料筒中熔体温度也会相应地变化,为使始终能在其工艺所要求的温度范围内挤出.一般是通过对加热和冷却元件的通断控制,不断地调节机筒内的温度。因此,在全自动石蜡成型机一般都设有加热冷却装置以及温度测量、温度控制的仪器仪表等。
对于一般温度系统控制,难于控制滞后、复杂、时变温度系统控制。我们采用多回路的温度控制系统实现整个生产线的温度调节。而全自动石蜡成型机的温度控制部位一般是在挤出塑化部分的料筒熔体温度与模头温度。模头温度直接影响产品的表面光亮度,料筒熔体温度影响产品的内在塑化效果,两者原理一样,起主要作用的是料筒熔体温度控制。对于全自动石蜡成型机温度控制系统一般采用“温控仪表+接触器+电加热器”的控制方式,该方案温控效果很不理想,超调量大,响应时间长,稳态误差大(达±10℃)。我们通过采用多回路温度控制器来实现料筒和模头的温度单个闭合回路温度控制,同时采用增量式PID控制算法提高温度控制,这样的稳态误差大约为±1℃。