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溶剂脱蜡回收加热器改造以及原油经过加工要点

2024-09-03 02:25:50

其一、回收加热器改造

由于油回收系统E127,E128/1.2管束结垢、结焦严重,造成各塔温度低,装置溶剂单耗高,影响装置负荷。

2018年初,对加热器E128/1、E127管束折流板高度和间距进行优化改造,回收系统换热效率提高,3.5MPa蒸汽消耗降低0.5t/h。其中折流板间距由600mm改为300mm,换热器效率提高约5%;

折流板高度增加50mm,换热器余量由21%提高至45%,换热器效率提高约20%;增加管束间距,换热面积缩小10%,不但有利于管束清洗,而且对换热器压降上升起到了一定的作用,综合来看,去除换热器面积减少10%的影响,换热器综合效率提高10%左右,同时换热器内介质流速增加后,湍流状态增加、层流状态减少,减少了因介质流动慢、介质过热高温裂解造成的结焦现象,降低了换热器管束结垢可能性,使换热器在很长的时间内保持运行,大大延长了换热器维修、清洗周期。

由于换热器管束表面结焦,焦质用高压水qiang很难清洗,高压水qiang压力升高达到10.0MPa时,润滑油溶剂脱蜡清洗效果也不是十分明显。经过讨论,采用烧焦方式处理管束表面焦质清理问题。对E128/2管束进行表面烧焦清理,管层通人蒸汽进行保护,防止烧焦过程中温度过高损坏管束,烧焦后用1.0MPa高压水qiang进行简单清洗即可回装使用。实践证明,经烧焦处理的换热器管束,能够满足大负荷生产要求,末次塔底温度可提高7一8℃,达到设计温度,此方法也为换热器清洗开辟了新途径。

通过以上操作,回收系统各项操作指标达到较好水平,三次塔进料温度由155℃提高至180℃,提高25℃,末次塔底温度由145℃提高至167℃,提高22℃,降低了产品溶剂携带,彻底解决了回收系统温度低制约处理量的瓶颈问题。

其二、润滑油溶剂脱蜡装置原油经过加工要点

原油经过加工后主要是三大类产品:燃料油、润滑油和化工产品。一般的炼油厂也分为三种主要类型,即燃料型、燃料一润滑油型和燃料一化工型。

润滑油生产工艺多种多样,按其工艺加工方式大致可分为三种即物理方式、化学方式以及物理化学相结合方式。物理方式主要生产工艺是润滑油溶剂脱蜡,化学方式以加氢为主,物理化学方式则是将润滑油溶剂脱蜡与加氢工艺组合在一起生产。随着科技的不断发展,润滑油生产已有被加氢异构降凝装置取代的趋势,但“老三套”装置生产润滑油基础油依然有着投资少、加工方案灵活、产品多样性等优点,选择加氢工艺与传统“老三套”相结合的生产方式,以达到高品质、益、高回报的目的。

但以石蜡基原油为原料生产润滑油和石蜡,酮苯脱蜡装置还是能发挥其自身优点和不可替代的作用。

石蜡广泛应用于国民经济各个行业。近年来,随着石蜡生产装置陆续关停,石蜡产量逐年下降,据统计到2019年全球石蜡市场缺口将接近27.2万t。

通过调研对比分析国内的润滑油和石蜡产品市场,润滑油基础油受市场价格、税率、国外高品质基础油冲击等因素影响大,其产品力远不及石蜡。

因此,润滑油溶剂脱蜡装置顺应市场形势变化,逐渐将石蜡由副产品变成主产品,脱蜡油改走催化加氢路线。


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