润滑油溶剂脱蜡减少循环水用量同提高冷冻系统运行效率
【一】、润滑油溶剂脱蜡减少循环水用量
循环水主要在产品出装置冷却器和液环真空泵上使用。为降低循环水使用量,将出装置产品油、蜡的出装置温度由原来的75℃左右提高到90℃左右,这样做既可以降低循环水用量,又可以将多余的热量为下游装置使用。润滑油溶剂脱蜡对循环水用量较大的液环真空泵,液环工作液冷却温度的高低决定循环水用量,经过长时间的调整、摸索发现,将原来液环工作液的冷却温度指标由32℃提高到40℃,液环真空泵可以正常运行,且运行状态良好,循环水用量每小时可减少26t。
为达到节能、节水的目的,需要控制循环水出入口温度,出入口温差应小于5℃,如出入口温差超出规定范围,应对相冷换设备进行检修清理。
由于润滑油溶剂脱蜡装置技术成熟可靠、运行平稳,在装置允许的范围内进行适当的工艺调整,降低了装置运行成本,提高了效益,是行之的手段。
但在操作难度上有所增加,需要不断提高员工的操作水平来配合。如果能引进先进的节能、环保设备,装置效益还会有大幅提高。
【二】、提高冷冻系统运行效率
冷冻系统脱风,尤其是高温季节,根据冷冻高压压力情况每月对氨空冷、氨罐彻底脱风,保证冷冻高压满足氨压机运行要求。
氨系统脱废油,溶剂脱蜡每次热化均安排脱废油,热虹吸罐低点每周脱废油1次,溶剂套管、氨冷器、氨罐、经济器、冷冻机油冷却器,每月脱废油1次,提高换热及冷冻机效率、增加换热面积、提高传热系数,提高氨系统冷却效果,降低冷冻负荷。
全开套管蒸发线控制阀副线,减小蒸发线控制阀处缩径气速快及管线U型易积液的影响,降低蒸发压力,从源头解决D133上液面和氨压机人口挂蜡的问题。
组织技术攻关,研究调整氨压机出人口压力及温度设定值,通过调整,不再出现氨压机因为警报退负荷,造成过滤机进料温度波动,进而影响蜡收率的现象发生。
通过以上措施,应对高温季节不良影响,冷冻系统瓶颈,降低过滤机进料温度2℃以上。
对回收二、三次塔顶负荷进行转移,合理分配各空冷负荷,发挥空冷较大能力,降低溶剂冷后温度,降低末次塔压力,通过调整,二、三次塔溶剂冷后温度由56℃降至46℃,末次塔压力由0.11MPa(A)降至0.09MPa(A),进一步降低溶剂消耗,保证装置大处理量下的蜡收率。